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    WAX-C320系列差压液位计负相灌液的处理

    2022-09-21 08:40:44 铂莱国际

    WAX-C320系列差压液位计负相灌液的处理

    故障现象:负相导压管灌液。

    故障分析:造成负相灌液的原因可能有两种 :一是由于氨水浓度变化过大造成仪表虚假指示 ,实际液位控制过高 ;二是由于开停车时系统不稳定,手控操作造成。两种情况在生产过程中都难以避免 ,为了保证仪表的稳定运行,采取措施防止灌液成为解决问题的关键 。

    图片关键词

    图3-4负压导压管改进


    故障处理:防止负相导压管灌液最简单的方法,是向上移动负相取压点的位置 ,但有时因没有合适的设备开孔而难以实施 。这时可以利用连通器法来进行。连通器法如图3-4所示.在负相导压管的上部加上一截倒U形管 ,U形管的高度以超过设备内液位可能达到的最高液位0.5m为宜 ,也可以根据设备压力、导压管长度 ,利用理想气体状态方程算出合适的高度 。如果负相取压口离塔顶不远,一般取U形管高过塔顶即可。


    该表经此改进后,再没有发生过负相灌液的问题。后来工艺人员反映小美观。又在大修时将取压口上移到了放空管道出口阀前 ,也取得了满意的运行效果 。






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